某单位为曲轴专业厂家。S1-130B、S1-247 两种专机是加工曲轴连杆颈和主轴颈的主要生产设备,然而在生产历程中经常泛起扎刀,轻则折断工件,重则破坏机床,不但增加维修用度并且影响生产。维修人员查出故障原因是单向行程节流阀的问题,但经过修理或更换新阀,都未能从基础解决问题。
1、故障原因剖析
单向行程节流的作用是刀台在快退历程中单向阀翻开,事情进给时单向阀关闭,液流通过凸轮控制的节流口进油,以实现事情进给;节流口巨细由机械控制没问题,因而故障只能出在单向阀的密封上。该单向阀接纳钢球圆孔形式,由于两者属于刚性接触,频繁开关使孔口易疲劳损坏,密封性降低,引发事故;同时因油液可能有颗粒污染,易附在刚性接触的密封面上,从而使单向阀关闭不严,也可引发扎刀,造成事故。
2、解决计划确定
首先用锤击钢球修复接触面,结果乐成率很低,故障隐患未能彻底消除;厥后经仔细研究,大胆设想从改变刚性接触方面入手,于是接纳更换钢球为胶球、电木球的要领,然而经过实验因该两种球易磨损未能乐成;最后通过改变密封孔口的质料来实验,从铜、铝、尼龙等软性质料进行剖析筛选,最终选中尼龙,由于该质料具有很好的韧性和弹性,因而与钢球接触会有很好的密封性和较长的寿命。经过实践证明效果良好。
3、革新要领
将原密封孔端面,用平顶钻切削 3~4 mm 深,然后加一个用聚四氟乙烯车制的圆垫,注意密封孔要适度倒角。垫与阀体间要用胶封实,以防泄漏。
4、效果
利用该要领我们公司先后对近 30 个单向行程节流阀进行了革新,效果很是好,寿命大大延长。从基础上杜绝了扎刀现象的爆发,为公司创立了可观的效益。